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上个世纪80年代初,美国通用电气公司(GE)的家用电器部门的市场份额和利润在下降,与国际竞争对手相比较,该公司的技术已过时,该公司制造电冰箱压缩机要65分钟,而在日本和意大利的竞争对手只要25分钟,GE的成本也高。
1983年,GE决定生产新型的室内用旋转压缩机,投资1.2亿美元建一个新厂,在这之前,GE发明了这项技术并已应用到空调机上。与普通压缩机相比,旋转压缩机重量轻,零件减少了三分之一,节能。由于它占用的空间少,给冰箱容积提供了更大的空间。
但是许多工程师反对,他们认为旋转压缩机运转产生的热量更多,虽然对空调机来说这不是问题,因为冷却剂可以把压缩机冷却,但在冰箱里却不行,冰箱中冷却剂流动的速度只有空调中的十分之一,而且运转时间比空调运转时间长4倍。另外,旋转压缩机发出的声音也特别大,这会严重影响消费者对产品的接受。为此,新的设计要求关键零件工作时要能够吻合得很好,只允许五千万分之一英寸的偏差。GE以前从来没有大批量生产过如此精密的产品。
GE最后设计出的压缩机几乎和空调机中使用的一模一样,只有一处改动,就是压缩机中的两个小零件是由粉末金属制成的,而不是像空调中使用淬火钢和铸铁。选择粉末金属是因为它能够制成精密度很高的产品,还能降低成本。但是,在十多年前,粉末金属就被试用于空调机中,都失败了,工程师并没有重视过去的失败。
这样,GE测试了600个压缩机,没有一个失败,这些压缩机受高温高压的环境下不停地运转了两个月,GE认为这样可以模拟5年的运转。
其实拆下检查零件后,技术人员发现这些零件不太正常,马达的一些部位变色,表明热量过大,轴承被磨损了,过高的热量破坏了润滑油,但是技术部门没有及时报告,而相关评估检测人员要求加重测试的环境的强度,而因二年时间里只有一个产品失败遭管理层拒绝。
到1986年,在获得董事会批准后只有两年半,新建的工厂就以每分钟10个的速度生产压缩机,到年底,生产一百多万个,产品的市场份额猛增,看来新推出的冰箱大功告成。但是,1987年7月,第一台压缩机坏了,不久,从各地传来了产品失灵的报告,到12月,工厂停止生产这种压缩机,直到1988年才诊断出问题在于两个粉末金属制件过分磨损,烧光了润滑油。这样,仅仅1989年一年,旋转压缩机带来的损失就4.5亿美元,到1990年,GE不得不从国外供应商那里购买压缩机给顾客更换,更换了将近110万个压缩机。
讨论题
1.在产品开发过程中的哪些因素导致了这一灾难?哪些人应负起责任?
2.怎么样可以避免这一灾难?你认为GE从中能吸取什么教训?
3.GE试图在什么基础上采取竞争优势?又是怎样失败的?